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活性炭制备高色价米团花黄色素的工艺研究



全 文 :活性炭制备高色价米团花黄色素的工艺研究
李爱梅, 王淑霞, 张广文
(暨南大学食品科学与工程系, 广东 广州 510632)
摘 要:利用响应面法优化制备高色价米团花黄色素的工艺条件。在单因素试验基础上,根据 Box-Behnken Design (BBD)试验
设计原理采用 4 因素 5 水平的响应面分析法,依据回归分析确定各工艺条件的影响因素。 分析各个因素的显著性和交互作用,得
出影响米团花黄色素洗脱的因素的主效应关系为: 液固比>洗脱时间>洗脱温度>乙醇丙酮比, 最佳洗脱工艺条件为: 洗脱温度
38.62℃、洗脱时间 40 min、乙醇丙酮比为 11∶10(V/V)、液固比为 25∶1(V/W),洗脱两次后米团花黄色素的洗脱率可达 93.855%。 在最
佳工艺条件下,米团花黄色素色价由 18.65(±0.23)提高到了 852.77(±0.82)。
关键词:米团花黄色素; 活性炭; 洗脱率; 响应面分析
中图分类号:TS202.3 文献标识码:A 文章编号:1004-874X(2011)13-0078-04
Production of high colority yellow pigments from
Leucosceptrum canum by activated carbon
LI Ai-mei, WANG Shu-xia, ZHANG Guang-wen
(Department of Food Science and Engineering, Jinan University, Guangzhou 510632, China)
Abstract: Based on single factor tests, the optimum production conditions of high colority yellow pigments from Leucosceptrum
canum were obtained through Box-Behnken Design (BBD). The results showed that the order of factors affecting the elution rate of yellow
pigments (Y) was liquid-solid ratio>elution time>elution temperature>alcohol-acetion ratio, and the optimum elution conditions of yellow
pigments were as follows: elution temperature 38.62℃, elution time 40 min, alcohol-acetone ratio 11 ∶10 and liquid-solid ratio 25∶1(V/W).
Under such conditions, the two-time elution rate of yellow pigments from Leucosceptrum canum was up to 93.8550%, the colority of
yellow pigments was from 18.65(±0.23) up to 852.77(±0.82).
Key words: Leucosceptrum canum; activated carbon; elution rate; response surface methodology
米团花属于唇形科米团花属,滇中一带的居民自古以
来就有以米团花的干花浸提色素作为食品染色剂的习惯[1-3]。
目前从米团花的地上部分分离纯化出 6 种具有抗菌作用
的单体[4-5]。 米团花黄色素属于水溶性色素,其耐光、耐热、
耐酸,且对多种金属离子、食盐和蔗糖稳定,适宜在酸性和
中性介质中使用[6]。 利用小鼠进行毒理学试验,结果表明,
米团花色素是一种安全的天然色素[7]。 欧仕益等[8]将米团花
黄色素添加到油炸方便面中,表现出较好的热稳定性且感
官效果极好。 张俊杰等[9]利用大孔树脂对米团花黄色素进
行分离纯化,但色素的色价提高不显著。 活性炭对米团花
色素有强烈的吸附作用,吸附率可达 99.6%,沸水能将 95%
的还原糖和 92%的多糖洗脱[8]。 本研究通过寻找合适的色
素洗脱条件,简化米团花色素的提取工艺,制备高色价米团
花黄色素,为米团花黄色素在工业中的应用提供科学依据。
1 材料与方法
1.1 试验材料
米团花(云南省宝山市);米团花黄色素 A(实验室自
制,HPLC 检测纯度>98%);无水乙醇(分析纯,天津化学
试剂一厂);丙酮(分析纯,天津化学试剂一厂);活性炭
(天津市天达净化材料精细化工厂)。
1.2 试验方法
1.2.1 米团花色素的洗脱工艺 米团花→干燥、粉碎→加
入 60%乙醇溶剂→恒温浸提 12 h→抽滤→滤液浓缩→米
团花色素浸膏→称取 20 g 浸膏, 热水溶解→300 g 活性
炭吸附→热水洗脱→无水乙醇与丙酮混合液洗脱→测定
洗脱液中黄色素的含量。
1.2.2 标准曲线的建立 精确称取干燥至恒重的米团花
色素 A 5.0 mg,用 70%(V/V)乙醇溶解并定容至 50 mL。
分 别 准 确 吸 取 0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0
mL 此溶液于 10 mL 容量瓶中,再用 70%(V/V)乙醇定容
至 10 mL,以 70%(V/V)乙醇为空白,在 431 nm 处测定吸
光度,以米团花黄色素 A 的浓度为横坐标、吸光度为纵坐
标绘制标准曲线,建立线性方程。
1.2.3 米团花提取液中黄色素总含量的测定 取米团花
浸膏 1 g,用 70%乙醇溶解,转入 50 mL容量瓶中,以 70%
(V/V) 乙醇定容, 吸取 0.2 mL 置于 10 mL 容量瓶中,用
70%乙醇定容,混匀,以 70%乙醇为空白,在 431 nm 处测
定吸光度,根据标准工作曲线求得米团花浸提液中黄色素
的百分含量:
米团花浸膏中黄色素含量(%)=黄色素质量
浸膏质量
×100
1.2.4 米团花黄色素洗脱率的测定 取已吸附米团花色
素的活性炭 5 g,按设定的液固比加入溶剂,置于恒温水
浴中,在设定的条件下进行洗脱后,抽滤,减压浓缩干,然
后用 70%乙醇溶解转入 50 mL 容量瓶中, 定容, 以 70%
收稿日期:2011-05-20
基金项目:广东省科技计划项目(2007B020712005)
作者简介:李爱梅(1986-),女,在读硕士生,E-mail:liaimei 1986
315@163.com
通讯作者:张广文(1975-),男,博士,副教授,E-mail:zgwzsu@
163.com
广东农业科学 2011 年第 13 期78
DOI:10.16768/j.issn.1004-874x.2011.13.010
(V/V)乙醇为空白,在 431 nm 处测定吸光度,根据标准工
作曲线求得洗脱液中黄色素含量, 再与洗脱前活性炭吸
附的米团花含量进行比较,从而计算得到洗脱率:
洗脱率(%)= 洗脱液中黄色素含量
活性炭吸附的黄色素总量
×100
1.2.5 单因素试验 以洗脱温度、洗脱时间、洗脱剂中乙
醇丙酮比以及洗脱时液固比为影响因素, 研究不同因素
对米团花色素洗脱率的影响。 因素设置及水平见表 1。
1.2.6 样品色价的比较 准确称取 0.10 g 干燥至恒重的
米团花色素浸膏与精制品(洗脱后的米团花色素),用70%
(V/V)乙醇溶解并定容到 50 mL,然后取 1~10 mL 的比色
管用 70%乙醇定容,以 70%(V/V)乙醇为空白,于 1 cm 的
比色皿中在 431 nm处分别测定其吸光度,按下面公式计
算色价[10],比较色价的变化。
E1%431= Af100W
式中,A为吸光度,f为稀释倍数,W为试样质量。
2 结果与分析
2.1 标准曲线
按 1.2.2 的方法测定结果绘制标准曲线如图 1, 标准
曲线回归方程为 y=0.1449x-0.0052,R2=0.9996。
2.2 单因素试验
2.2.1 温度对米团花色素洗脱率的影响 如图 2所示,液
固比 20∶1(V/W)、洗脱时间 30 min、无水乙醇与丙酮 1∶1 的
条件下,随着温度的升高,黄色素洗脱率呈上升趋势。 当
温度在 40~50℃时,米团花色素的洗脱率最大,随着温度
的升高,洗脱率有所降低。 由于无水乙醇和丙酮的沸点比
较低,温度超过 50℃时,无水乙醇与丙酮挥发比较快,影
响洗脱效果,从而洗脱率下降。 综合以上研究结果,选择
洗脱的温度为 40℃。
2.2.2 洗脱时间对米团花色素洗脱率的影响 如图 3所示,
在温度 40℃、液固比 20∶1(V/W)、无水乙醇与丙酮 1∶1的条件
下,米团花黄色素的洗脱率先随时间呈上升趋势,然后随时
间的延长洗脱率反而降低。 这可能是因为 30 min时活性炭
对米团花的吸附与洗脱达到平衡,随着时间的增加,洗脱液
会挥发,被洗脱的黄色素又重新被活性炭吸附,洗脱率从而
降低。 综合以上研究结果,选择洗脱时间为 30 min。
2.2.3 乙醇丙酮比对米团花色素洗脱率的影响 如图 4
所示,在温度 40℃、洗脱时间 30 min、液固比 20∶1 (V/W)
的条件下, 米团花黄色素的洗脱率随着乙醇丙酮比的增
加呈先上升后下降的趋势。 根据相似相溶原理,洗脱液的
极性对米团花黄色素的洗脱有很大影响, 在乙醇与丙酮
的比例达到 1∶1时米团花黄色素更容易洗脱下来,因此选
择洗脱液中乙醇丙酮比为 1∶1。
2.2.4 液固比对米团花色素洗脱率的影响 如图 5所示,
在温度 40℃、 洗脱时间 30 min、 乙醇丙酮比 1∶1 的条件
下, 米团花黄色素洗脱率随着洗脱液量的增加而增加,在
液固比达到 20∶1(V/W)后,米团花黄色素洗脱率随液固比
的增大增加不明显。从降低成本、提高效率、节约能源的角
95
90
85
80
75
70
65
60



( %

20 30 40 50 60
温度(℃)
图 2 温度对米团花黄色素洗脱率的影响
90
88
86
84
82
80
78
76
74



( %

10 20 30 40 50
洗脱时间(min)
图 3 洗脱时间对米团花黄色素洗脱率的影响
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0



y=0.1449x-0.0052
R2=0.9996
1 2 3 4 5 6
浓度(μg/mL)
图 1 标准曲线
90
85
80
75
70
65
60
55



(%
)
1∶3 1∶2 1∶1 2∶1 3∶1
乙醇丙酮比(V/V)
图 4 乙醇丙酮比对米团花黄色素洗脱率的影响
表 1 单因素试验因素及水平
水平
1
2
3
4
5
A 温度(℃)
20
30
40
50
60
B 时间(min)
10
20
30
40
50
C 乙醇丙酮比(V/V)
1∶3
1∶2
1∶1
2∶1
3∶1
D 液固比(V/W)
10∶1
15∶1
20∶1
25∶1
30∶1
因素
79
表 4 回归方程方差分析
变异来源
Model
A
B
C
D
AB
AC
AD
BC
BD
CD
A2
B2
C2
D2
残差
失拟性
纯误差
总差
平方和
407.47
32.81
60.23
3.89
135.95
0.21
3.42
10.18
9.99
23.23
10.50
51.84
36.89
15.11
56.56
37.24
29.69
7.56
443.71
自由度
14
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
10
5
29
均方
29.03
32.81
60.23
3.89
135.95
0.21
3.42
10.18
9.99
23.23
10.50
51.84
36.89
15.11
56.56
2.48
2.97
1.51
F值
11.69
13.21
24.26
1.57
54.75
0.085
1.38
4.10
4.02
9.36
4.23
20.88
14.86
6.09
22.78
1.96
P值
<0.0001
0.0024
0.0002
0.2300
<0.0001
0.7743
0.2587
0.0611
0.0633
0.0080
0.0576
0.0004
0.0016
0.0261
0.0002
0.2363
显著性
***
**
**
***
**
**
**
*
**
注:“*”表示显著,“**”表示高度显著,“***”表示极度显著。
表 3 Central Composite 设计方案及响应值
试验号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
A
(温度)
1
1
0
-1
1
0
-2
0
0
0
1
-1
0
-1
0
1
2
-1
-1
1
1
-1
-1
0
1
0
0
0
1
0
B
(时间)
-1
1
0
1
-1
0
0
0
2
0
1
-1
-2
-1
0
-1
0
1
-1
1
-1
1
1
0
-1
0
0
0
1
0
C
(乙醇丙酮比)
-1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
-1
0
-1
-1
-1
1
1
-1
0
-1
2
0
0
-1
-2
D
(液固比)
-1
-1
0
-1
1
-2
0
0
0
2
1
1
0
-1
0
1
0
1
1
1
-1
1
-1
0
-1
0
0
0
-1
0
洗脱率
(%)
86.77
81.26
91.63
84.23
86.56
79.74
85.79
88.56
90.26
90.87
89.36
88.39
82.56
84.66
90.34
82.45
85.31
92.17
83.53
89.45
81.15
90.90
88.28
91.79
80.56
89.93
91.31
90.01
81.04
86.23



(%
)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10∶1 15∶1 20∶1 25∶1 30∶1
液固比(V/W)
图 5 液固比对米团花黄色素洗脱率的影响
度考虑液固比选择 20∶1(V/W)为最佳。
2.3 响应面法优化米团花色素洗脱的工艺条件
综合单因素试验结果,应用 Design Expert 7.00 软件,
采用 Box-Behnken Design 建立数学模型 , 以洗脱温度
(A)、洗脱时间(B)、乙醇丙酮比(C)、液固比(D)为自变量,
以洗脱率(Y)为因变量设立 30 个处理组。 因子编码及水
平见表 2,Box-Behnken Design 设计方案所得的试验结果
见表 3。
2.4 数学模型的建立
以洗脱温度(A)、洗脱时间(B)、乙醇丙酮比(C)、液固
比(V/W)为自变量,以洗脱率(Y)为因变量,按照 Design
Expert 软件中的 Box-Behnken Design 模型对提取率响应
值进行回归,建立二次回归模型。 初步回归方程为:
Y=90.61-1.17A+1.58B+0.40C+2.38D-0.12AB+0.46AC+
0.80AD-0.79BC +1.20BD +0.81CD -1.38A2-1.16B2 -0.74C2 -
1.44D2 (1)
对回归方程进行检验 , 相关系数 R2 =0.9160,P<
0.0001,表明回归模型显著,有实际应用意义。 对回归方程
系数进行显著性检验,结果(表 4)表明,液固比 D 对黄色
素洗脱率有极显著影响,洗脱温度及其二次项 A、A2、洗脱
时间及其二次项 B、B2、液固比的二次项 D2、洗脱时间和液
固比的交互项 BD对黄色素提取率的影响显著;乙醇丙酮
比的二次项 C2对黄色素洗脱率的影响显著; 其他变量的
影响均不显著(P>0.05)。 依据系数估计值 A=1.17、B=1.58、
C=0.40,D=2.38 可知因素的主效应关系为液固比>洗脱时
间>洗脱温度>乙醇丙酮比。 在 0.05 显著水平下剔除不显
著项后,对模型(1)进行优化可得:
Y=90.61-1.17A+1.58B+2.38D+1.20BD-1.38A2-1.16B2-
0.74C2-1.44D2 (2)
2.5 响应面分析与优化
响应面图形是响应值对各因素所构成的三维空间的
曲面图。比较图 6~图 11可知,液固比对米团花黄色素洗脱
率的影响最为显著,表现为曲面较陡;而洗脱时间和洗脱
温度次之,表现为曲面较为平滑;乙醇丙酮比的影响最小;
乙醇丙酮比和液固比对米团花黄色素洗脱率的交互影响
最为显著,表现为等高线最密集,结果与方差分析一致。
2.6 试验验证
为验证模型方程的适用性,从上述回归模型中求得最
优工艺条件为 A=0.021、B=1.329、C=0.392、D=1.503,即米团
花黄色素浸提的最佳条件为洗脱温度 38.62℃、洗脱时间 40
表 2 响应面 4因素 5 水平试验设计
水平
-2
-1
0
1
2
A(温度,℃)
20
30
40
50
60
B(时间,min)
10
20
30
40
50
C(乙醇丙酮比,V/V)
1∶5
3∶5
5∶5
7∶5
9∶5
D(液固比,V/W)
10∶1
15∶1
20∶1
25∶1
30∶1
因素
80
表 5 样品和精制品的色价比较
样品
浸膏
精制品
色素含量(%)
0.263±0.0044
11.826±0.0055
色价
18.65±0.23
852.77±0.82
RSD(%)
1.63
4.02
图 8 洗脱温度和液固比对米团花黄色素洗脱率的影响
图 9 洗脱时间和乙醇丙酮比对米团花黄色素洗脱率的影响
图 7 洗脱温度和乙醇丙酮比对米团花黄色素洗脱率的影响
min、乙醇丙酮比为 11∶10和液固比为 25∶1,黄色素洗脱率的
理论值为93.855%。结果表明,在最佳洗脱条件下,黄色素洗
脱率为 91.211%,与预测值相差不大,说明该方程与实际情
况拟合很好,充分验证了所建模型的正确性。
2.7 样品和精制品色价的比较
从表 5 可以看出,用活性炭吸附米团花色素,然后在
最佳洗脱条件下分离纯化后, 米团花黄色素的含量和色
价都有大幅度的提高,说明该工艺纯化效果明显,可以为
米团花黄色素的生产提供参考。
3 结论
3.1 利用试验设计软件 Design Expert,采用 Box-Behnken
Design 建立洗脱温度 A、洗脱时间 B、乙醇丙酮比 C 和液
固比 D 与米团花黄色素洗脱率之间的二次多项数学模
型:Y=90.61-1.17A+1.58B+2.38D+1.20BD-1.38A2-1.16B2-
0.74C2-1.44D2。
回归分析表明,相关系数 R2=0.9160,P<0.0001,回归
模型显著,有实际应用意义;通过模型系数显著性检验,得
图 11 乙醇丙酮比和液固比对米团花黄色素洗脱率的影响
图 10 洗脱时间和液固比对米团花黄色素洗脱率的影响
图 6 洗脱温度和洗脱时间对米团花黄色素洗脱率的影响
(下转第 85页)
81
到因素的主效应关系为液固比>洗脱时间>洗脱温度>乙
醇丙酮比。
3.2 利用模型的响应面对影响米团花黄色素的洗脱关键
因子及其相互作用进行探讨, 优化出米团花黄色素洗脱
的最佳条件为洗脱温度 38.62℃、洗脱时间 40 min、乙醇
丙酮比为 11∶10和液固比为 25∶1。 米团花黄色素的洗脱率
理论值为 93.855%,测定值为 91.211%,证明此模型是合
理可靠的。
3.3 在最优工艺条件下, 其色价由 18.65 提高到 852.77,
表明活性炭对制备高色价米团花黄色素有显著的效果。
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表 1 揉捻前的杀青叶不同处理方式对绿茶感官品质的影响
处理
1
2
3
外形(25%)
紧结、青绿、尚匀整,净度较好,
稍有黄片、碎片(85)
较紧结、青绿,欠匀整,带黄片、碎片(80)
紧结、翠绿、匀整(95)
香气(25%)
纯正(88)
尚纯正(86)
较浓郁(92)
汤色(10%)
尚绿明亮(89)
黄绿较亮(82)
绿明亮(92)
滋味(30%)
尚醇厚(89)
尚纯正(84)
鲜爽、醇厚(92)
叶底(10%)
黄绿较亮、尚匀齐(88)
黄绿较亮、欠匀齐(82)
黄绿明亮、匀齐(94)
总分
87.65
83.10
92.95
机,将杀青叶自动输送到揉捻机揉桶进行揉捻作业。 经干
燥制得绿茶成品后,对 3 组处理样进行感官审评,对比绿
茶品质的优劣,并对绿茶加工作业的影响进行对比。
2.2 结果与分析
2.2.1 感观品质 对 3 组处理的绿茶成品按照茶叶感
官审评方法 (GB/T 23776-2009)中有关名优绿茶的审
评标准进行感官审评 [3],结果见表 1。 表 1 显示,处理 3
成品的外形、香气、汤色、滋味、叶底的品质均优于处理
1 和处理 2,外形紧结、翠绿、匀整,汤色绿明亮,叶底匀
齐 ;处理 2 的品质最差 ,尤其是外形不够匀整 ,带有黄
片、碎片,影响了汤色、滋味的品质 ,叶底也不够匀齐 ;
处理 1 的绿茶成品的品质高于处理 2,但处理 1 的绿茶
成品仍带有极少量的黄片 、碎片 ,对汤色 、滋味造成细
微的不利影响。
2.2.2 加工作业 比较 3种处理方式,采用气流式杀青叶
输送机,将杀青叶自动输送到揉捻机揉桶进行揉捻作业,
经干燥制得的绿茶成品品质最优, 该机配备的旋风分离
器能自动有效地分离杀青叶的焦片、黄片、碎片,且无遗
漏,能达到绿茶生产线连续化、清洁化,并能保持和提升
绿茶成品质量,又能节约人工、工时;而由工人对杀青叶
进行人工操作,将杀青叶收集并分拣出杀青叶中的焦片、
黄片、碎片,然后搬运至揉捻机进行揉捻作业。 由于人为
操作难免有遗漏, 经干燥制得的绿茶成品会带有少量的
黄片、碎片,对绿茶品质造成一定的不利影响,而且加工
作业无法连续化、清洁化,又费人工和工时,不够经济;采
用传统的输送带, 将杀青叶自动输送到揉捻机揉桶进行
揉捻作业,虽然达到连续化、清洁化的目的,又能节约人
工、工时,但是不能自动分离杀青叶中的焦片、黄片、碎
片,经干燥制得的绿茶成品中残留有焦(黄)片、碎片,对绿
茶品质造成不利的影响。
3 结语
本研究在绿茶连续化、清洁加工生产线中采用气流式
杀青叶输送机,用高速气流对杀青叶实现了自动输送,可
取代人工收集、搬运等工作,在旋风分离器的作用下自动
将茶叶在杀青过程中产生的焦(黄)片、碎片进行有效分
离。与采用传统输送装置处理相比,提高了茶产品的质量,
使设备更合理、工作更可靠,为实现茶叶的自动化生产创
造条件,符合绿色食品及有机茶生产的卫生条件,对茶叶
无任何污染,清洁安全,可保证和提升茶叶的品质。
参考文献:
[1] 陈宗懋.中国茶叶生产的质量安全状况[J].中国茶叶,2008(6):7-8.
[2] 刘德友 .气流式杀青叶输送机 [P].中国 ,200820113447.X,2009-
09-23.
[3] 浙江大学,中国农业科学院茶叶研究所,农业部茶叶质量监督检
验测试中心.GB/T23776-2009 茶叶感官审评方法[S].北京 :中国
标准出版社,2009.
(上接第 81页)
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